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方大集團北方重工:熱處理日裝爐量創(chuàng)年度新高
混改后的北方重工,在導入方大集團“黨建為魂”的企業(yè)文化后,員工隊伍活力充分激發(fā),生產(chǎn)效率得到提升。八月盛夏,北方重工熱處理分廠再次迎來生產(chǎn)高潮。近日,該分廠日裝爐量突破158噸,創(chuàng)本年度新高。
展現(xiàn)新形象 北方重工奔市場 保生產(chǎn)進度
在方大集團的鼎力支持下,北方重工徹底解決了資金、保函等制約因素,為北方重工開拓國內外市場掃清了障礙。頻頻以全新的面貌參與國內外高端裝備展會,向各界展示“新北重”的新形象,為鞏固客戶關系,發(fā)掘潛在客戶,開拓國內外市場奠定了堅實基礎。眾多國內外客戶紛紛表示,遼寧方大集團為北方重工帶來了新的理念、新的體制機制和全新的變化,讓人耳目一新。
伴隨著河北華信、唐山港陸、冀南鋼鐵等項目圓筒混合機半齒輪、托輥等產(chǎn)品件陸續(xù)到北方重工,為“安全、優(yōu)質、高效”地完成項目的加工任務,達到“降成本、創(chuàng)效益”的生產(chǎn)經(jīng)營目標,北方重工熱處理分廠積極響應,快速行動,晝夜奮戰(zhàn)搶工期,全力以赴保進度。
激活技術創(chuàng)新動能
技術創(chuàng)新是企業(yè)生存和持續(xù)發(fā)展的命脈。北方重工在遼寧方大集團的支持下,持續(xù)加大產(chǎn)品研發(fā)投入,購置并更換圖形工作站、服務器和計算機,購買并升級ANSYS、Solidworks等9款軟件,產(chǎn)品設計研發(fā)條件得到極大改善。在加速推進傳統(tǒng)產(chǎn)品的技術升級改造,將升級產(chǎn)品快速推向市場的同時,將新產(chǎn)品設計研發(fā)作為打造新經(jīng)濟增長點的重要支撐,為廣大技術人員提供了一個施展才華的技術創(chuàng)新和研發(fā)平臺。
北方重工熱處理分廠高度重視從技術創(chuàng)新、工藝改進、生產(chǎn)操作等方面節(jié)約設備能源消耗,降低生產(chǎn)成本。分廠多次召開專題會議,技術質量與設備設施科積極響應,充分發(fā)揮技術人員專業(yè)優(yōu)勢,全力配合一線班組保質、保進度完成生產(chǎn)任務。在技術工作中,他們采用“水空水”代替油冷的冷卻方式,大大縮短托輥淬火冷卻時間,有效降低了設備開動時間,實現(xiàn)了降低能源消耗的目的。生產(chǎn)班組通過合理的裝、配爐,調質燃氣爐單爐次最高裝爐量達到70噸,保證滿裝載設備開動;嚴格控制淬火時間,充分利用閑置天車和淬火介質槽等方式,加快生產(chǎn)效率。為克服連續(xù)作業(yè)水槽溫度過高等問題,他們采用增加水泵循環(huán)注水,提前開啟油、水循環(huán)泵等措施,保證淬火質量。通過全體員工晝夜不懈奮戰(zhàn),僅利用一周的時間,就完成了18件托輥和3組半齒輪的熱處理加工任務。
改造設備 節(jié)能降耗 愛廠如家
作為北方重工熱加工的單位,熱處理分廠通過加強設備管理、增設設備類培訓科目和加強日常巡視力度,狠抓每一個細節(jié)、每一臺設備,力求做到“降成本、保質量”,杜絕“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的發(fā)生。北方重工熱處理分廠現(xiàn)有最大規(guī)格的16米臺車式燃氣爐,是分廠主要大型生產(chǎn)設備之一,其設備的好壞直接影響熱處理分廠的產(chǎn)品質量及成本控制情況。在生產(chǎn)過程中,分廠發(fā)現(xiàn)爐體東側側密封存在密封不嚴的現(xiàn)象,導致爐窯內部熱量散失,不僅影響產(chǎn)品質量控制,而且將加大天燃氣消耗量,增加工序成本。分廠技術質量與設備設施人員立即分析問題具體原因,確定改造維修方案,在沒增加成本的情況下,以原有氣缸為基礎,通過重新調整力臂角度及位置,僅利用2天時間就將設備改造完畢。其間克服了人手不足、改造環(huán)境惡劣等困難,使設備恢復良好密封效果。分廠技術質量與設備設施科的機電維修人員,甘于奉獻,積極響應,精心策劃,通過勤勞的雙手,進行創(chuàng)新創(chuàng)造,為分廠降本增效做貢獻。用實際行動踐行著“愛廠如家”的責任與擔當。
在部分產(chǎn)品產(chǎn)成交貨之際,北方重工全體員工正以飽滿的熱情、十足的干勁,按照生產(chǎn)任務目標要求,為“安全、優(yōu)質、高效”地完成生產(chǎn)目標而努力。在方大集團全新的體制機制下,北方重工的企業(yè)管理日益精細化,運行效率大幅提升,對市場和客戶的服務能力也得到顯著增強。如今的北方重工干部員工思想和行動積極轉變,干事熱情高漲,他們正向著企業(yè)高質量發(fā)展的目標奮力前行。